2015年,國家對環保和能源政策的強有力實施,對國內的燃煤行業,鋼鐵,電力,水泥,玻璃等高能耗企業提出嚴格的整改要求。而在鋼鐵行業,由于國家對市場的調控,鋼鐵行業利潤下滑,使鋼鐵企業走入了瓶頸階段,各企業對自身的節能環節開始重視,尋找解決能源浪費和降低原材料損耗的新技術和新方法。由于以前鋼鐵市場銷量旺盛,價格看漲,沒人重視在冶煉和加熱過程中的氧量控制問題,造成無形的經濟效益流失。因為在鋼坯加熱過程中,降低爐內余氧1%即可降低氧化皮層0.2%,目前國內鋼鐵行業都采用爐內余氧在6%~8%的燃燒,氧化皮層在3毫米左右,鋼坯成品率平均在93%~95%左右,如把爐內燃燒氧量控制在1%左右,氧化皮層就可降到1毫米以內,鋼坯成品率提高到98%以上。企業經濟收益舉例:1噸鋼坯價為2000元,控氧前成品率93%,爐內氧含量6%,1噸鋼坯經加熱爐后只得1860元,7%原材料變氧化皮層廢品處理,按市場氧化皮每噸200元算,廢品收益14元,企業無形損失126元。控氧后爐內氧量在1%左右,成品率在98%。企業損失36元。為企業節省90元。再加上能源節省二項疊加可多收益120元左右。這不起眼的數字,對于一年產量上千萬噸企業就是一筆可觀的收益。在2008年曾經跑遍唐山市和四川省鋼鐵企業,把這理念向高耗能企業推廣時,得不到認可和重視。因為市場上鋼材價格一天一個價的飆升,各個企業沒有接受和重視微小的節約能源和成品率收益理念。隨著目前鋼鐵市場的疲軟,供大于求和環保政策的實施,給各高能耗企業帶來壓力,必需改進落后的工藝模式,降低能耗,提高收益。
2014年12月由澳大利亞NOVATECH牽頭組成的燃燒數學模式應用項目啟動,以唐山市某隧道式步進加熱爐作為試點,經過一個月現場改造,數據采集,數學參數修改,燃空比函數模塊建立等工作,在2015年1月9日零晨聯機運行成功。
運行工況以現場照片顯示:
1) 氧量顯示圖
2)氧量6.07% 時氧化皮火花
3)鋼錠出爐時表面氧化層
4)爐內氧量降低,爐溫升高
5)爐內氧量降低,氧化皮火花減少
6)氧量接近1%時變化更大
7)氧量接近1%時,氧化皮火花消失
8)鋼錠出爐表面無氧化層痕跡
9)燃燒比達到*時,數學函數曲線重疊.
10)氧探頭以水平直插的方式插入爐內,達到與爐內氣份變化同步
整套系統聯機成功,將開啟2015年國內各高能耗爐的改造項目,利用爐內實時傳感技術達到節能環保目的。